Это позволило обеспечить рекордный для региона отход ствола скважины от вертикали - 1920 метров - и проектную глубину более четырех километров. В ходе испытаний был получен фонтанный приток легкой, малосернистой нефти с максимальным дебитом 153 м³/сут - высокий показатель для месторождений Оренбуржья.
Успех бурения во многом был обусловлен применением отечественных технологий. Их ключевым элементом стал специальный инструмент, созданный под параметры пилотного объекта: он позволил откалибровать и расширить ствол скважины до 224 мм, исключив дополнительные спуско‑подъемные операции.
Еще одним важным решением стало использование гелево‑эмульсионного раствора на масляной основе. Он обеспечил устойчивость ствола скважины и снизил трение, что положительно сказалось на эффективности бурения.
Значительный вклад в оптимизацию процесса внесло комбинированное применение двух российских разработок: многоцентраторной компоновки и скважинного осциллятора.
Благодаря этому удалось существенно снизить силы статического трения и момент вращения бурильной колонны.
Проект реализован на базе отечественного оборудования при научно‑методической поддержке профильных институтов компании с соблюдением всех требований промышленной безопасности и экологических стандартов.
Основной объем геологоразведочных работ выполнили предприятия внутреннего сервиса компании с применением современных отечественных технических решений. Они подтвердили значительный нефтяной потенциал Кичкасского участка недр и стали основой для продолжения его изучения и освоения.
Следует отметить, что компания активно развивает технологическое лидерство в нефтегазовой отрасли, что является ключевым элементом ее стратегии. Предприятие делает ставку на инновации, цифровизацию, разработку собственных технологий и программного обеспечения, а также на сотрудничество с научными организациями.